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脱挂索道液压系统常见故障分析

2022-03-30

作者:花台索道 刘自贵

摘 要:九华山花台索道于2010年3月正式运营,至今已运行十二个年头,累计安全运行近42000小时。液压系统普遍应用于客运索道中并发挥着重要作用,别看液压系统有的元件故障虽小,维修处理起来也不是很难,但如果我们放而任之不管它,时间长了就会造成大故障,甚至会造成索道停车不能开机。本人结合花台索道自运行以来液压系统出现的一些故障,按动力元件、执行元件、控制元件和其他类四大类,从故障现象、故障排查和故障原因及预防措施等几个方面加以分析,同各位同仁交流,不足之处,敬请指正。

关键字:液压系统;故障现象;故障排查;分析处理;故障原因;预防措施

一、动力原件类故障

1、液压驱动系统变量泵控制比例阀

故障现象:2012年10月9日进行紧急驱动试运行时,只要一启动柴油机,就出现正向运转高压A显示压力20bar,而此时我们还没有操作运行,紧急闸也是关闭状态,所以只好停止柴油机,再开情况依旧。

故障排查:通过故障现象判断和查看图纸(见图1)分析可能是是变量泵不处于中位故障,所以我们决定先订购变量泵的排量控制模块备件,见图2,待备件到货后进行更换处理,安装时注意排量控制模块与泵体的机械控制连杆必须安装正确,分离排量控制模块必须感觉到有明显阻力即为正确安装,再次试运行,恢复正常。

故障原因:事后我们对换下来的变量泵排量控制模块进行检查维护,发现排量控制模块的控制阻尼孔被杂质堵塞,导致变量泵不处于中位。具体原因分析:正常情况下,柴油机启动后,变量泵上的补油泵供油,如图1所示,通过溢流阀(件300)相连,设定压力为24bar,控制压力油经过软管NW25到油过滤器(件235),经过限流阀到达液控比例阀(件301)的P口和电磁比例阀(件302)的P1 、P2口,未进行驱动操作时,比例阀(件301和件302)处于“零位”,液压油通过(件302)限流阀与油箱导通,控制压力油流回油箱。现因如图4所示P1—A口限流阀中间阻尼孔堵塞,相当于比例阀(件302)的P1与A截止,控制压力油不能流回油箱,使得P1口压力油作用在比例阀(件301)的下端口,使其阀芯向上移动,比例阀(件301)的P与A导通,压力油通过管道AM作用到伺服阀上,使变量泵的斜盘不处于中位且有一定的倾角,从而产生一定的正向高压压力。

预防措施:发现故障点后,我们对变量泵排量控制模块进行了清洗,疏通了控制阻尼孔,修复后涂上液压油后做为备件储存。

图1  变量泵控制油路及故障位置示意图

图2 变量泵排量控制模块

二、执行元件类故障

1、弯轨提升系统液压缸

故障现象:2020年2月8日班后设备检查时发现下站弯轨提升液压缸(53号轮胎位置)使用过程中出现明显漏油现象,不受压或者静止状况下无明显渗油。

故障排查:经检查管接头处无渗油,初步判断为液压缸本体渗油。考虑到上站弯轨提升装置使用较少,现将下站53号轮胎处弯轨提升器液压缸和上站53号轮胎处液压缸进行对换使用。并经查资料和测量弯轨提升器液压缸相关尺寸,我们目前用的弯轨提升器液压缸型号基本与恩派克RCS101型液压缸参数一致,管接头螺纹为R3/8,故在网上订购该型号的液压缸。更换新订购的液压缸后,试操作正常,见图3。

图3  弯轨提升器液压缸

故障原因:对换下的液压缸拆检后发现液压杆密封圈老化,重新更换密封圈后打压正常。该密封圈为组合式,俗称格来圈,由O型圈和耐磨环组成,见图4。 

图4  液压缸密封圈

三、控制元件类故障

1、液压张紧系统压力传感器

故障现象:2010年8月24日索道区域因有雷雨采取停机避雷措施,雷雨停止后,控制电源加电自检后显示上站液压张紧系统压力传感器差故障,不能复位。

故障排查:经测量其传感器

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